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党员微故事|他为何跟0.01mm干上了?

发稿时间:2021-05-30  【    】

今天

我们迎来了

第五个“全国科技工作者日”

一个个科学理论的诞生

是科技工作者

对细节的精致把控和极致追求

一次次科学创新的突破

是他们对过程的精益求精

是他们对结果的不断推翻

中国广核集团(简称“中广核”)

员工;胫13年来

积极践行“严慎细实”的工作作风

“核安全必须较真”的信念

早已深入他的骨髓

通过创新不断提升大修安全和质量

是;魑幻愕吃钡脑鹑魏偷5

也是作为一个科技工作者的信仰和追求

接下来

让我们一起走近“大兵”

听听他拯救0.01毫米的故事

中国广核集团

#党员微故事 他到底为何跟0.01mm干上了?

;

是中广核核电运营有限公司的

青年技术骨干

负责核电汽轮机的检修和设备管理

扎根现场13年的他

带领团队成功地研发出了

激光测量汽轮机通流间隙技术

获得多个奖项和荣誉


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核电机组在一个燃料周期结束后

需要进行全面检修

核电汽轮机这种大型设备

检修工艺难度大

安全质量风险高

而其中最困难的

当属汽轮机转动部件和静止部件之间的

通流间隙测量和调整

动静部件之间间隙要小

测量精度必须控制在0.01毫米以内

稍有偏差就可能造成碰撞摩擦

损坏设备

产生不可估量的后果


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目前在行业内

测量通流间隙

大多还是采用传统压铅丝的方法

但这种测量方法

工作强度大、耗时长、精度低

在这种情况下

;屯旅

希望通过自主创新

找到更合适的测量方法

不断提升检修质量

缩短检修工期


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作为团队的技术骨干

;匦肟钙鹧沽

通过充分调研

团队决定在激光测量方面

开展重点攻关

确定方向后

;屯旅

一头扎进技术研发中

经常为了一项工艺

反复研讨、实地勘测

在团队的不懈努力下

激光测量汽轮机通流间隙方案最终敲定


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而作为一项国内外汽轮机检修领域

从未接触过的测量技术

要在汽轮机如此重要的设备上全面实施

必须先利用大修窗口进行检验

经过多方沟通

在不影响大修关键路径的情况下

;钦〉揭淮位

然而

最终测量结果却让所有人难以接受

激光测量结果

与传统测量结果偏差竟达到0.5毫米

实验宣告失败

而大修工期也不允许他们再次进行试验


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究竟是哪里出了问题呢

团队没有退缩

大家收拾心情

重新聚在一起

针对激光测量的关键工艺步骤

逐项进行核实和推演

最终锁定了问题的根源

1年多的时间里

他们争取到3次大修的验证机会

期间进行了6000多次实验测量和校核

共采集5万多组实验数据

经过对比后确认

实验数据与传统测量数据

吻合度较高

同时激光测量的精度小于0.01毫米

实验结果达到预期

充分证明激光测量通流间隙的技术是可行的

大修结束后

团队继续改进工艺

最终研发出成熟的

激光测量汽轮机通流间隙技术


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激光测通流技术

在国内汽轮机检修领域

属于首创并且处于领先水平

中广核各核电站目前已实现大范围运用

汽轮机通流间隙测量及调整

平均时间由280小时大幅缩短至95小时

大件起吊作业次数由原来的24次减少至8次

大大降低了大件起吊的安全风险

提升了大修安全水平

科技工作者们

精准把握0.01毫米微妙细节

对细节决不妥协的完美偏执

都是对安全的保驾护航

他们为着科技创新向更高的境界攀登

永无止境

为他们点赞!

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